Problème sur un modèle avec Phoenix RC
- coom
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Bonjour à tous,
Comme beaucoup le savent, le gouvernor fou un peu le bo..del sur Phoenix RC, ca donne un heli qui s'ecroule jamais et un peu "vif" à mon gout.
Du coup, j'ai désactivé le gouvernor dans les propriétées de la radio sous Phoenix RC (Mes controles). J'ai remarqué que ca ne changeait rien au soucis, l'helico reste vif, du coup j'edite chacun de mes helicos.
La manip est simple : Modèle => Modifier => "Rotor principal" & je décoche la croix "Directeur rotor activé", et la plus de soucis. Je peu même editer mes courbes de gaz directement depuis la radio, et le rotor se mets bien à tourner progressivement (ils auraient pu penser au soft-start ). De plus, j'ai pour habitude de virer 0.1 à 0.2kW dans la puissance moteur pour être un peu plus réaliste.
Mais voila, si cette manipulation fonctionne pour tout les modèles (thermiques, ou electrique, du T-Rex 450 au T-Rex 700 en passant par tout les autres modèles), cela ne fonctionne pas pour le T-Rex 500 ..
En effet, une fois qu'on décoche la croix "Directeur rotor activé", celui si se voit amputé de toute sa puissance, au point qu'un tic-toc court est irréalisable .. J'ai même réussi à l'assoir sur un simple flip
Du coup, j'ai augmenté la puissance moteur, mais visiblement, ce paramètre ne fonctionne pas sur le T-Rex 500, sa puissance nominale est fixée à 0.7kW, j'ai essayé a 3kW : mêmes symptomes, le T-Rex 500 s'assoit.
J'ai retenté en effacant la déclinaison du modèle, puis en repartant sur un T-Rex 500 "3D" propre, mais rien n'y fait : toujours ce problème.
Est ce que je suis le seul chez qui le phénomène se produit, ou est ce du aux recentes mises à jour ? J'aimerais avoir votre avis la dessus
Je ferais une vidéo ce soir, que je posterais, on y voit clairement le soucis ..
Guillaume
PS: Désolé pour la tartine
Comme beaucoup le savent, le gouvernor fou un peu le bo..del sur Phoenix RC, ca donne un heli qui s'ecroule jamais et un peu "vif" à mon gout.
Du coup, j'ai désactivé le gouvernor dans les propriétées de la radio sous Phoenix RC (Mes controles). J'ai remarqué que ca ne changeait rien au soucis, l'helico reste vif, du coup j'edite chacun de mes helicos.
La manip est simple : Modèle => Modifier => "Rotor principal" & je décoche la croix "Directeur rotor activé", et la plus de soucis. Je peu même editer mes courbes de gaz directement depuis la radio, et le rotor se mets bien à tourner progressivement (ils auraient pu penser au soft-start ). De plus, j'ai pour habitude de virer 0.1 à 0.2kW dans la puissance moteur pour être un peu plus réaliste.
Mais voila, si cette manipulation fonctionne pour tout les modèles (thermiques, ou electrique, du T-Rex 450 au T-Rex 700 en passant par tout les autres modèles), cela ne fonctionne pas pour le T-Rex 500 ..
En effet, une fois qu'on décoche la croix "Directeur rotor activé", celui si se voit amputé de toute sa puissance, au point qu'un tic-toc court est irréalisable .. J'ai même réussi à l'assoir sur un simple flip
Du coup, j'ai augmenté la puissance moteur, mais visiblement, ce paramètre ne fonctionne pas sur le T-Rex 500, sa puissance nominale est fixée à 0.7kW, j'ai essayé a 3kW : mêmes symptomes, le T-Rex 500 s'assoit.
J'ai retenté en effacant la déclinaison du modèle, puis en repartant sur un T-Rex 500 "3D" propre, mais rien n'y fait : toujours ce problème.
Est ce que je suis le seul chez qui le phénomène se produit, ou est ce du aux recentes mises à jour ? J'aimerais avoir votre avis la dessus
Je ferais une vidéo ce soir, que je posterais, on y voit clairement le soucis ..
Guillaume
PS: Désolé pour la tartine
- gaetan35
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Salut,
Ne connaissant pas Phoenix, je vais tout de même faire une suggestion,( bonne ou mauvaise...).
Tu peux éventuellement laisser le modèle tel qu'il est au départ, donc vif, et mettre de l'expo sur ta radio, et pourquoi pas réduire le dual rate. Ca marcherai ou pas?
Sinon dans les paramètres du modèle, tu n'as pas un truc pour régler la course du cyclique directement? ( comme sur reflex xtr)
Ne connaissant pas Phoenix, je vais tout de même faire une suggestion,( bonne ou mauvaise...).
Tu peux éventuellement laisser le modèle tel qu'il est au départ, donc vif, et mettre de l'expo sur ta radio, et pourquoi pas réduire le dual rate. Ca marcherai ou pas?
Sinon dans les paramètres du modèle, tu n'as pas un truc pour régler la course du cyclique directement? ( comme sur reflex xtr)
JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Forza 450 6S - miniVbar
Spektrum DX9 mode3
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- Michel Galabru
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- coom
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La vivacité n'est pas un problème, le problème c'est qu'en gouvernor, le moteur ne s'assoit pas .. Tu peu enchainer des tic-toc, comme une brute, sans savoir gerer le pas ni le cyclique : ca glisse, et ca coté réalisme c'est 0 ..
Au cyclique, encore une fois, c'est pas un soucis, je peu modifier ca par de l'expo ou du dual rates comme ennoncé plus haut, mais ce n'est pas le but .. J'aimerais en fait retrouver le comportement de mon 500, et pour ca je dois désactiver le gouvernor et avoir un truc qui se rapproche niveau config, mais la, impossible ..
J'ai déja un problème avec Phoenix : impossible de jouer en LAN, c'est crash sur crash .. Phoenix, après une 20 aine d'echange de mails et d'envoi de diagnostic.log a préféré ne plus répondre à mes emails .. <_<
Ce que j'aimerais de leur part, c'est pas de l'ecoute, mais de la réponse
Petite vidéo ici, ou on se rends bien compte que le problème ne touche que le 500 .
Guillaume
Au cyclique, encore une fois, c'est pas un soucis, je peu modifier ca par de l'expo ou du dual rates comme ennoncé plus haut, mais ce n'est pas le but .. J'aimerais en fait retrouver le comportement de mon 500, et pour ca je dois désactiver le gouvernor et avoir un truc qui se rapproche niveau config, mais la, impossible ..
J'ai déja un problème avec Phoenix : impossible de jouer en LAN, c'est crash sur crash .. Phoenix, après une 20 aine d'echange de mails et d'envoi de diagnostic.log a préféré ne plus répondre à mes emails .. <_<
Ce que j'aimerais de leur part, c'est pas de l'ecoute, mais de la réponse
Petite vidéo ici, ou on se rends bien compte que le problème ne touche que le 500 .
Guillaume
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