T-rex 450 V2 : ac un peu faiblard

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Vallalan
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Message par Vallalan » 04 juil. 2009, 18:01

Bonjour, savez-vous si il y a une possibilité d'améliorer la réactivité de l'anti-couple du tRex, peut-on augmenter la tailles des petites pales, y'a-t-il la possibilité de changer un engrenage pour lui donner un peu plus de pêche.

J'avais monté un kit extrême pour l'ac de mon feu king 2 et il était hallucinant de vivacité à ce niveau là et je doit bien dire que je suis déçu de la molesse du Trex450 dans ce domaine même en mettant beaucoup d'expo il est loin de faire la toupie!

Sinon c'est un pur bonheur cet hélico, quasi pas d'entretient à part deux joint torique et un resserrage de l'axe Ac je progresse dès que le rotor tourne!

Riva8406
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Message par Riva8406 » 04 juil. 2009, 18:14

Et bien en fait, pour pouvoir te répondre Vallalan, il faudrait que tu nous en dises plus sur l'équipement que tu as ! ;)

Car en fait, cela va dépendre de beaucoup de paramètres dont (liste non exhaustive) :

- couple moteur/pignon
- gyro et ses réglages
- servo d'AC
- position de la boule de chape sur ton palonnier de servo
- réglages radio
- etc...
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Message par Vallalan » 04 juil. 2009, 18:24

J'ai mis le pignon 12 dents sur l'axe du moteur, sinon j'utilise les servos esky + tower pro à l'ac et le gyro 704b récupérés sur mon king 2 (don't shoot!)
Le servo est bien perpendiculaire et mes réglages ont consisté à ne pas le faire forcer tout en permettant d'atteindre les butées de l'axe d'ac.

Disons que à fond d'un sens comme de l'autre la rotation est correcte mais pas spectaculaire du tout, j'ai du mettre de l'expo 40% sur la voie 4 pour le rendre un peu sensible. Cela ne pose pas de soucis en vol standard mais je dirais qu'il tourne trois fois moins vite que mon ancien king.

Mon statio est réglé à 70% de régime moteur.

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Message par gaetan35 » 04 juil. 2009, 18:50

Il te faudrait peut etre un servo plus rapide. Tu peux déjà essayé de mettre la boule de chape au plus bas possible pour avoir un débattement plus important, et vérifie que tout ton débattement de ton AC est utilisé ;)
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Message par flow38 » 04 juil. 2009, 19:07

moi aussi je trouve que l'ac est plutot "mou" sur le trex 450 (copterx pour moi) surtout comparé a un hbk2 équipé de la poulie xtrem.

moi mes débatements sont a fond et avec une vitesse de rotor principal de 3200 tours c'est déja mieux et plus précis mais je crois qu'on arriveras jamais a la même vigueure que le king de ce coté là.
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Message par gaetan35 » 04 juil. 2009, 19:21

Si si, je peux t'assurer que tu peux arrivé un très bon truc au final ;)
Déjà l'AC d'origine sur hbk2 n'est pas terrible je trouves, mais celui du Trex peu aller très bien, regarde quelques vidéos sur internet ;)
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Message par Vallalan » 04 juil. 2009, 19:32

Je tourne pas à un régime moteur élevé c'est une chose mais je vais essayer de trouver des pales un peu plus grandes pcque je crois pas qu'il existe un pignon de poulie en métal avec plus de dents pour faire tourner l'ac plus vite.

A suivre.

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Message par gaetan35 » 04 juil. 2009, 19:37

Essaye déjà en idle up,ce sera mieux, et si ce n'est pas fait, descend au plus bas la boule de chape du servo d'AC pour avoir plus de débattement et donc un AC plus réactif ;)
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Message par Siddarth » 04 juil. 2009, 19:51

Avant de faire tout ça, on vérifie d'abord qu'on a les bons débattements (ca veut dire : on vérifie que toute la course du slider est bien exploitée). Si on veut faire des toupies sans pouvoir compter le nombre de tour, mettez les D/R à 140%
Si on a pas toute la course du slider, a ce moment et uniquement à ce moment, on commence à traficoter la position de la boule sur le palonnier ;)

Bien entendu si on tourne à 2000 t/min ben... c'est mou c'est sur ;) Sur le rex 450, de mémoire c'est 3200 t/min
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Message par Vallalan » 04 juil. 2009, 20:02

Par ce temps radieux j'ai revu ma courbe de gaz donc c'est beaucoup plus réactif à tous les niveaux, un peu flippant même mais mes lipos sont rapidement vidées. (y'a pas de secret)

Sinon j'ai du sévèrement amputer le débatement du servo ac pcque la tringle faisait un joli ac de cercle, donc je suis bien à fond dans les deux sens.

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Message par Burns_Brother » 04 juil. 2009, 20:34

Salut, la course du servo est une chose, mais le taux de pirouette (réglé sur la radio) en est une autre ;)
il ne faut pas confondre ;) donc déjà réglage des butées mécaniques avec la limit du gyro et réglage neutre mécanique de l'AC en mode normal, c'est à dire statio propre => la queue de l'hélico ne tourne pas, pas besoin de compenser ;)

ensuite réglage du taux de pirouette, réglage sur la radio sur les ATV (ou end point pour certaine radio) de la voie 4 (gauche et droite): si on baisse les % en ATV la queue tournera moins vite, si on augmente la queue tournera plus vite

voilà, donc surement un problème de réglage radio, mais comme je ne sais pas quelle radio tu as !

olivier

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