Posté : 08 juil. 2010, 22:28
bon, je l'ai enfin reçu ce soir, commencé le montage vers 18h30, ça m'a bien pris 2h30 car j'ai bien galéré...
pour rappel il s'agit de ce kit commandé chez wowhobbies qui se compose de
1x 18A ESC
1x JST battery connect
1x 2S 6000kv TURBO ACE BL 36611 motor
1x 11-teeth pionion installed on motor
3x 2mm diameter gold motor connectors
3x Shrink tube
2x motor screws
4x servo/throttle converters
1x RX2433 3 axis gyro receiver
1x Digital tail servo with servo arm

D'abord un gros bémol pour le magasin qui se fout un peu de la gueule du client, c'est un peu de la camelote au prix fort tout de même (108$ FDPI). Ce qui m'a choqué :
a/ le pignon moteur était foireux d'entrée car mal percé, la vis de serrage ne se serrait pas et j'ai du le coller temporairement avec du frein filet, le temps d'aller en acheter un autre demain.
b/ le servo digital n'a pas de pignon métal, ça c'est carrément mensonger.
bon je vais passer sur ces deux points car je n'ai pas envie de tout renvoyer aux USA.
Après montage, j'ai perdu mes marques question pilotage, donc j'ai remis le kit bouboule : j'arrive à faire des statios sans les mains tout de même , j'ai l'impression d'un comportement plus sain et plus réactif par rapport au vieux gyro 1 axe. et quand on lache surtout : MIRACLE, ça se repositionne en statio comme un birotor, ou presque.
Les points positifs :
1/ le moteur! le meilleur élément du kit ! la montée de tour progressive et très "smooth", oublié le brushless walkera avec son vieux bruit de perceuse. J'ai moins de vibrations aussi! ça c'est bien!
2/ le gyro qui est difficile à régler mais m'a l'air bien sympa pour la suite. très sensible et le récepteur plus rapide à se synchroniser que sur le vieux rx2424a
les négatifs :
1/ montage fastidieux!! pour monter le moteur surtout car les vis sont trop grosses pour les anciens trous dans le chassis de l'UFLY. super long à bien le placer.
2/ les fils, y'en a partout, il va falloir racheter des colliers de serrage, on dirait l'intérieur de mon pc. comme le moteur et l'ESC sont plus gros, il faut un peu batailler pour les placer correctement.
3/ wowhobbies qui prend ses clients pour des billes avec le pignon foireux et ce que j'ai déjà signalé plus haut. La documentation est minimale, rien sur le règlage du rx2433.
Jai été très surpris lors du premier test, toutes les commandes étaient inversées! du coup je me suis mangé le pied sur les pales lorsqu'il est parti comme une flèche. On me dit dans l'oreillette : "tu aurais pu vérifier avant...", certes... <_<
Après avoir tout inversé sur la commande radio, j'ai été surpris du servo d'AC qui ne revenait pas au centre lorsqu'on active le 3 axes avec le micro/nano interrupteur du RX, et je pensais à un défaut au début. bien en fait non, c'est normal, le servo d'ac se place tout seul et du coup, vous savez quoi ?? : on a plus le pignon qui se mange en mettant des gros coups d'AC car on a moins tendance à corriger brusquement comme avant quand la queue partait d'un coté et de l'autre....
bon fatigué, je compléterai au besoin...
a+
pour rappel il s'agit de ce kit commandé chez wowhobbies qui se compose de
1x 18A ESC
1x JST battery connect
1x 2S 6000kv TURBO ACE BL 36611 motor
1x 11-teeth pionion installed on motor
3x 2mm diameter gold motor connectors
3x Shrink tube
2x motor screws
4x servo/throttle converters
1x RX2433 3 axis gyro receiver
1x Digital tail servo with servo arm

D'abord un gros bémol pour le magasin qui se fout un peu de la gueule du client, c'est un peu de la camelote au prix fort tout de même (108$ FDPI). Ce qui m'a choqué :
a/ le pignon moteur était foireux d'entrée car mal percé, la vis de serrage ne se serrait pas et j'ai du le coller temporairement avec du frein filet, le temps d'aller en acheter un autre demain.
b/ le servo digital n'a pas de pignon métal, ça c'est carrément mensonger.
bon je vais passer sur ces deux points car je n'ai pas envie de tout renvoyer aux USA.
Après montage, j'ai perdu mes marques question pilotage, donc j'ai remis le kit bouboule : j'arrive à faire des statios sans les mains tout de même , j'ai l'impression d'un comportement plus sain et plus réactif par rapport au vieux gyro 1 axe. et quand on lache surtout : MIRACLE, ça se repositionne en statio comme un birotor, ou presque.
Les points positifs :
1/ le moteur! le meilleur élément du kit ! la montée de tour progressive et très "smooth", oublié le brushless walkera avec son vieux bruit de perceuse. J'ai moins de vibrations aussi! ça c'est bien!
2/ le gyro qui est difficile à régler mais m'a l'air bien sympa pour la suite. très sensible et le récepteur plus rapide à se synchroniser que sur le vieux rx2424a
les négatifs :
1/ montage fastidieux!! pour monter le moteur surtout car les vis sont trop grosses pour les anciens trous dans le chassis de l'UFLY. super long à bien le placer.
2/ les fils, y'en a partout, il va falloir racheter des colliers de serrage, on dirait l'intérieur de mon pc. comme le moteur et l'ESC sont plus gros, il faut un peu batailler pour les placer correctement.
3/ wowhobbies qui prend ses clients pour des billes avec le pignon foireux et ce que j'ai déjà signalé plus haut. La documentation est minimale, rien sur le règlage du rx2433.
Jai été très surpris lors du premier test, toutes les commandes étaient inversées! du coup je me suis mangé le pied sur les pales lorsqu'il est parti comme une flèche. On me dit dans l'oreillette : "tu aurais pu vérifier avant...", certes... <_<
Après avoir tout inversé sur la commande radio, j'ai été surpris du servo d'AC qui ne revenait pas au centre lorsqu'on active le 3 axes avec le micro/nano interrupteur du RX, et je pensais à un défaut au début. bien en fait non, c'est normal, le servo d'ac se place tout seul et du coup, vous savez quoi ?? : on a plus le pignon qui se mange en mettant des gros coups d'AC car on a moins tendance à corriger brusquement comme avant quand la queue partait d'un coté et de l'autre....
bon fatigué, je compléterai au besoin...
a+
