Posté : 20 août 2009, 13:32
Bonjour à tous,
Comme beaucoup le savent, le gouvernor fou un peu le bo..del sur Phoenix RC, ca donne un heli qui s'ecroule jamais et un peu "vif" à mon gout.
Du coup, j'ai désactivé le gouvernor dans les propriétées de la radio sous Phoenix RC (Mes controles). J'ai remarqué que ca ne changeait rien au soucis, l'helico reste vif, du coup j'edite chacun de mes helicos.
La manip est simple : Modèle => Modifier => "Rotor principal" & je décoche la croix "Directeur rotor activé", et la plus de soucis. Je peu même editer mes courbes de gaz directement depuis la radio, et le rotor se mets bien à tourner progressivement (ils auraient pu penser au soft-start
). De plus, j'ai pour habitude de virer 0.1 à 0.2kW dans la puissance moteur pour être un peu plus réaliste.
Mais voila, si cette manipulation fonctionne pour tout les modèles (thermiques, ou electrique, du T-Rex 450 au T-Rex 700 en passant par tout les autres modèles), cela ne fonctionne pas pour le T-Rex 500 ..
En effet, une fois qu'on décoche la croix "Directeur rotor activé", celui si se voit amputé de toute sa puissance, au point qu'un tic-toc court est irréalisable .. J'ai même réussi à l'assoir sur un simple flip
Du coup, j'ai augmenté la puissance moteur, mais visiblement, ce paramètre ne fonctionne pas sur le T-Rex 500, sa puissance nominale est fixée à 0.7kW, j'ai essayé a 3kW : mêmes symptomes, le T-Rex 500 s'assoit.
J'ai retenté en effacant la déclinaison du modèle, puis en repartant sur un T-Rex 500 "3D" propre, mais rien n'y fait : toujours ce problème.
Est ce que je suis le seul chez qui le phénomène se produit, ou est ce du aux recentes mises à jour ? J'aimerais avoir votre avis la dessus
Je ferais une vidéo ce soir, que je posterais, on y voit clairement le soucis ..
Guillaume
PS: Désolé pour la tartine
Comme beaucoup le savent, le gouvernor fou un peu le bo..del sur Phoenix RC, ca donne un heli qui s'ecroule jamais et un peu "vif" à mon gout.
Du coup, j'ai désactivé le gouvernor dans les propriétées de la radio sous Phoenix RC (Mes controles). J'ai remarqué que ca ne changeait rien au soucis, l'helico reste vif, du coup j'edite chacun de mes helicos.
La manip est simple : Modèle => Modifier => "Rotor principal" & je décoche la croix "Directeur rotor activé", et la plus de soucis. Je peu même editer mes courbes de gaz directement depuis la radio, et le rotor se mets bien à tourner progressivement (ils auraient pu penser au soft-start

Mais voila, si cette manipulation fonctionne pour tout les modèles (thermiques, ou electrique, du T-Rex 450 au T-Rex 700 en passant par tout les autres modèles), cela ne fonctionne pas pour le T-Rex 500 ..

En effet, une fois qu'on décoche la croix "Directeur rotor activé", celui si se voit amputé de toute sa puissance, au point qu'un tic-toc court est irréalisable .. J'ai même réussi à l'assoir sur un simple flip

Du coup, j'ai augmenté la puissance moteur, mais visiblement, ce paramètre ne fonctionne pas sur le T-Rex 500, sa puissance nominale est fixée à 0.7kW, j'ai essayé a 3kW : mêmes symptomes, le T-Rex 500 s'assoit.
J'ai retenté en effacant la déclinaison du modèle, puis en repartant sur un T-Rex 500 "3D" propre, mais rien n'y fait : toujours ce problème.
Est ce que je suis le seul chez qui le phénomène se produit, ou est ce du aux recentes mises à jour ? J'aimerais avoir votre avis la dessus

Je ferais une vidéo ce soir, que je posterais, on y voit clairement le soucis ..

Guillaume
PS: Désolé pour la tartine
