Problème vitesse moteurs
- maximusrc
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Salut,
J'ai fait tourner ces quatres controlleurs avec mon Octo et la ME sans problèmes.
Sur ma FC 1.3, j'ai le moteur 4 qui tourne moins vite que les autres; bien évidemment au décollage, je me retrouve avec un quad qui part en sucette...
Les moteurs tournent "bien" avec le moteur scope de MK TOOLS.
Sur le scope, le 4 moteurs donnent une ligne confondue.
J'ai interverti les moteurs 3 et 4 mais c'est toujours le "nouveau" moteur 4 qui tourne moins vite...
J'ai les réglages Quadri de base (+64/-64/0) en mode beginner.
Une idée ?
Y-a-t-il possibilité de trimmer un moteur avec MK TOOL ?
En modifiant les "valeurs 64" ...???
A+
Maximus
J'ai fait tourner ces quatres controlleurs avec mon Octo et la ME sans problèmes.
Sur ma FC 1.3, j'ai le moteur 4 qui tourne moins vite que les autres; bien évidemment au décollage, je me retrouve avec un quad qui part en sucette...
Les moteurs tournent "bien" avec le moteur scope de MK TOOLS.
Sur le scope, le 4 moteurs donnent une ligne confondue.
J'ai interverti les moteurs 3 et 4 mais c'est toujours le "nouveau" moteur 4 qui tourne moins vite...
J'ai les réglages Quadri de base (+64/-64/0) en mode beginner.
Une idée ?
Y-a-t-il possibilité de trimmer un moteur avec MK TOOL ?
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Maximus
http://www.maximus-racing.com/fr/maxicopters/" onclick="window.open(this.href);return false;
- maximusrc
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Bon, j'ai déjà trouvé une soudure "froide" sur mon BL n°4...
Ca va dessuite mieux une fois refaite, mais j'ai quand même le trim du lacet à fond et la fonction quasiment inexistante...pas de réaction au manche...
Il monte à 1.5m puis se met à pivoter sur lui-même (CCW)...impossible de contrer...
Ca va dessuite mieux une fois refaite, mais j'ai quand même le trim du lacet à fond et la fonction quasiment inexistante...pas de réaction au manche...
Il monte à 1.5m puis se met à pivoter sur lui-même (CCW)...impossible de contrer...
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Le moteur ne doit pas atteindre un régime suffisant pour l'empêcher de tourner (ou de tourner dans les 2 sens) comme les moteurs ont l'air OK tu as essayé de changer le BL N°4..?
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- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
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- maximusrc
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Bon, je me suis fait une petite session de vol MK ce matinFrancklin92 @ 24 Jun 2010, à 22:26 a écrit : Le moteur ne doit pas atteindre un régime suffisant pour l'empêcher de tourner (ou de tourner dans les 2 sens) comme les moteurs ont l'air OK tu as essayé de changer le BL N°4..?
Hier soir vers 22h30, j'ai fait voler ma petite bête pendant une dizaine de secondes après voir mis les "gros" controlleurs.
(chassis Sigma Q4 silver fiber avec 4 x2826/15 930kv et des hélices 1245 EPP)
Ce matin j'ai remis ça en finissant ma vieille 2200mAh et une 4400mAh pleine.
conclusion...ça vole plutôt bien !!!
Un peu plus de mi-gas avec la 4400 3S qui a dû tenir un petit quart d'heure d'hovering.
Vol très cool sans a-coups visibles. Un peu lourd avec la 4400.
Vers la fin, une petite alerte en vol avec comme une petite "coupure" sur un moteur...on va descendre un peu et voler bas...
Quelques instants après une coupure franche au raz du sol avec le quad qui vient buter le sol...le temps de rentrer et de contrôler la
batterie...17% de réserve remontant doucement...j'étais donc en limite tension basse, l'alerte est donc un peu trop haute...
Je vais poursuivre mes essais....après la plage.
Par contre, petite question: comment j'attribue une "voie/switch" au pressostat pour le maintien d'altitude ???
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C'est un POTI dans MK Tools il me semble, va voir le dernier sujet de Ricky, "MK-L", Booms et Khead on tout expliqué
Chassis GAUI 500X/FCWii/IMU Drotek 10DOF/Hobbywing 10A/MK2832-35/EPP 10x4.7/4S
Turnigy 9X + FRSky V8HT DIY + Backlight Mod Vert + Firmware ER9X : youpi banane !
FatShark RCV 922AE 2008 / RX/TX 5.8 / EasyCap USB / HP Probook
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- maximusrc
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Faut attribuer un Poti a une voie dans la page canaux puis tu peux attribuer le Poti a une fonction
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Voilà comme ils ont dit.
Et pour la partie du haut où il faut cocher, il faut choisir le second choix "Contrôle altitude Vario" puis "Variomètre acoustique".
Ricky
Et pour la partie du haut où il faut cocher, il faut choisir le second choix "Contrôle altitude Vario" puis "Variomètre acoustique".
Ricky
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MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
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