Anticouple qui fait la bambada avec Beastx
Posté : 31 janv. 2017, 00:36
Bonjour à tous
Je fais appel à vos conseils car j'ai un problème de taille à vous soumettre.
J'ai monté un Trex 600 CF sur une maquette de EC145 avec renvoie d'angle de 45° pour l'anticouple.
Avant de l'installer dans le fuselage je l'ai monté en traîner pour les réglages et c'est là que les ennuis commencent.
Photos: https://opa.cig2.canon-europe.com/s/cp/BiGhDBuvBu5
Voici l'installe de base : servo align au cyclique et align 650 à l'anticouple.
Beastx au gyro, variateur align 100a, moteur align 1650kv avec pignon hélicoïdal .
Alimentation séparée.
Réglage de base du Beastx , il est monté à plat et je vole en headlock , gain 60%.
Le problème : 1 second après décollage l'anticouple se met à osciller avec une amplitude de 20 cm, et plus rien à faire. Quand je passe en mode normal , ok .
légère dérive mais rien d'anormal.
Voici les différents essais et modifications réalisés pour essayer de solutionner:
- changer le gain en headlock ( 25% à 95%) seul la vitesse de l'oscillation change.
- diminuer les débattements des palettes de l'anticouple, pour diminuer l'efficacité de l'anticouple. Ne change rien.
- remplacer le variateur align par un talon 90. D'abord en mode linéaire et ensuite en mode governor. Pas de changement.
-Remplacer le Beastx par un autre . Idem
- placer le Beastx en vertical plutôt que horizontal . Idem.
- remplacer complément la queue (de l'helico) par celle d'un autre Trex 600 qui fonctionne à merveille ( anticouple, tube de queue, fixation au fuselage et servo bls251). Danse toujours la bambada.
- les jeux dans la commande de l'anticouple sont réduits au minimum.
- pas de vibrations quand l'helico tourne, pale principale équilibrée
- tester avec différents accus.
J'ai pas changé : le moteur, la tête principal, le pignon principal
Si vous avez des pistes de solutions ou des choses à tester, je suis ouvert toutes propositions
Salutations
Toto.
Je fais appel à vos conseils car j'ai un problème de taille à vous soumettre.
J'ai monté un Trex 600 CF sur une maquette de EC145 avec renvoie d'angle de 45° pour l'anticouple.
Avant de l'installer dans le fuselage je l'ai monté en traîner pour les réglages et c'est là que les ennuis commencent.
Photos: https://opa.cig2.canon-europe.com/s/cp/BiGhDBuvBu5
Voici l'installe de base : servo align au cyclique et align 650 à l'anticouple.
Beastx au gyro, variateur align 100a, moteur align 1650kv avec pignon hélicoïdal .
Alimentation séparée.
Réglage de base du Beastx , il est monté à plat et je vole en headlock , gain 60%.
Le problème : 1 second après décollage l'anticouple se met à osciller avec une amplitude de 20 cm, et plus rien à faire. Quand je passe en mode normal , ok .
légère dérive mais rien d'anormal.
Voici les différents essais et modifications réalisés pour essayer de solutionner:
- changer le gain en headlock ( 25% à 95%) seul la vitesse de l'oscillation change.
- diminuer les débattements des palettes de l'anticouple, pour diminuer l'efficacité de l'anticouple. Ne change rien.
- remplacer le variateur align par un talon 90. D'abord en mode linéaire et ensuite en mode governor. Pas de changement.
-Remplacer le Beastx par un autre . Idem
- placer le Beastx en vertical plutôt que horizontal . Idem.
- remplacer complément la queue (de l'helico) par celle d'un autre Trex 600 qui fonctionne à merveille ( anticouple, tube de queue, fixation au fuselage et servo bls251). Danse toujours la bambada.
- les jeux dans la commande de l'anticouple sont réduits au minimum.
- pas de vibrations quand l'helico tourne, pale principale équilibrée
- tester avec différents accus.
J'ai pas changé : le moteur, la tête principal, le pignon principal
Si vous avez des pistes de solutions ou des choses à tester, je suis ouvert toutes propositions
Salutations
Toto.