Posté : 14 avr. 2010, 22:12
Dans le même genre que l'AXN floater de chez HC, ou le Phoenix-X, voici l'Arrow de BMI :
http://www.youtube.com/watch?v=HuczzvPDW0M" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un 3 axes muni d'origine d'un brushless de 2200 kv et d'un contrôleur de 20A.
Je compte m'en servir pour faire une plate-forme video/FPV et penser à remplacer mon Phoenix-X dont je suis très content mais qui commence à faire une sale tête maintenant.
Comparer à l'axn floater il fait 11cm d'envergure de plus pour un poids inférieur. Ce qui me laisse espérer que l'Arrow devrait être plus stable et capable d'emporter plus de charge que l'AXN. Il faut quasiment la même envergure que le phoenix-X pour environ 200g de moins !!!
Le premier vol a été fait avec une lipo 2S de 2200 mah, une hélice 6x4 et encore 32g de plomb à l'avant pour l'équilibrage. Il faudrait 2200 mah en 3S pour que l'équilibrage soit bon sans ajouter de plomb. En 2S il n'est pas très rapide, mais la puissance est déjà correcte pour emporter les 640g. Il est très agréable à piloter. Le phoenix-X semble plus stable mais c'est peut être dû à ses 950g avec la caméra.
Je pense voler en 3S de 1300 mah avec une hélice 5x5 (contrôleur de 20A d'origine) ou en 6x4 avec un contrôleur de 25A-30A. La caméra placée relativement à l'avant devrait assurer le centrage. Il devrait alors faire autour de 700g avec une GOPRo HD dans son caisson.
Il me semble que le moteur génère pas mal de vibration comparé au inrunner de 2200 kv qui équipe mon Phoenix-X. A voir avec la caméra...
http://www.youtube.com/watch?v=HuczzvPDW0M" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un 3 axes muni d'origine d'un brushless de 2200 kv et d'un contrôleur de 20A.
Je compte m'en servir pour faire une plate-forme video/FPV et penser à remplacer mon Phoenix-X dont je suis très content mais qui commence à faire une sale tête maintenant.
Comparer à l'axn floater il fait 11cm d'envergure de plus pour un poids inférieur. Ce qui me laisse espérer que l'Arrow devrait être plus stable et capable d'emporter plus de charge que l'AXN. Il faut quasiment la même envergure que le phoenix-X pour environ 200g de moins !!!
Le premier vol a été fait avec une lipo 2S de 2200 mah, une hélice 6x4 et encore 32g de plomb à l'avant pour l'équilibrage. Il faudrait 2200 mah en 3S pour que l'équilibrage soit bon sans ajouter de plomb. En 2S il n'est pas très rapide, mais la puissance est déjà correcte pour emporter les 640g. Il est très agréable à piloter. Le phoenix-X semble plus stable mais c'est peut être dû à ses 950g avec la caméra.
Je pense voler en 3S de 1300 mah avec une hélice 5x5 (contrôleur de 20A d'origine) ou en 6x4 avec un contrôleur de 25A-30A. La caméra placée relativement à l'avant devrait assurer le centrage. Il devrait alors faire autour de 700g avec une GOPRo HD dans son caisson.
Il me semble que le moteur génère pas mal de vibration comparé au inrunner de 2200 kv qui équipe mon Phoenix-X. A voir avec la caméra...