Posté : 15 oct. 2008, 01:45
Salut,
Juste pour alimenter cette section qui s'endors, mon petit dauphin tout mimi, taille d'un PicooZ Mx1.
D'origine il avance trop vite, j'arrivais à rien faire le temps de comprendre comment il réagissait. J'ai donc mis un petit bout de Patafix à l'arrière pour le ralentir. Là il avance tout seul pas trop vite, donc je m'essaye comme ça en 2CH.
Stabilité du bi-rotor. Apparement un seul moteur pour les rotors. Quand on en tourne un, le 2ème tourne aussi en opposé. C'est pour cela qu'il y'a les 2 moteurs latéraux qui corrigent la direction.
Au neutre il tourne sur lui même. Je dois donc le trimmer. Ça fait qu'un des 2 moteurs latéral tourne en permanence et l'autre est à l'arrêt pour aller droit. Très sensible au niveau de la direction droite, plus facile à gauche. Ça se comprend puisque c'est le moteur de droite qui tourne au neutre. On arrive quand même bien a le diriger. Il oscille sur son axe en vol. Je sais pas si c'est les 2 ou 3 1ère chute de l'apprentissage qui sont responsables ? Bon c'est pas trop grave, ça fait un peu bizarre à regarder mais ça vole bien quand même.
La télécommande est pas mal. Pas de ressort de rappel pour les gaz et l'avance.
Fonctionne avec 3 piles AAA. La charge se fait par un bloc séparé qui contient 8 piles AA. Ils disent 30min de charge mais moi le voyant vert s'éteint au bout de 1H30.
Autonomie en vol : 5min.
Un peu plus cher que les autres trucs à 16. 25 ça reste encore pas mal.




A coté du Mx1.

Vidéo en plan fixe :
fr.youtube.com/watch?v=tmhacmfwPr8
Juste pour alimenter cette section qui s'endors, mon petit dauphin tout mimi, taille d'un PicooZ Mx1.
D'origine il avance trop vite, j'arrivais à rien faire le temps de comprendre comment il réagissait. J'ai donc mis un petit bout de Patafix à l'arrière pour le ralentir. Là il avance tout seul pas trop vite, donc je m'essaye comme ça en 2CH.
Stabilité du bi-rotor. Apparement un seul moteur pour les rotors. Quand on en tourne un, le 2ème tourne aussi en opposé. C'est pour cela qu'il y'a les 2 moteurs latéraux qui corrigent la direction.
Au neutre il tourne sur lui même. Je dois donc le trimmer. Ça fait qu'un des 2 moteurs latéral tourne en permanence et l'autre est à l'arrêt pour aller droit. Très sensible au niveau de la direction droite, plus facile à gauche. Ça se comprend puisque c'est le moteur de droite qui tourne au neutre. On arrive quand même bien a le diriger. Il oscille sur son axe en vol. Je sais pas si c'est les 2 ou 3 1ère chute de l'apprentissage qui sont responsables ? Bon c'est pas trop grave, ça fait un peu bizarre à regarder mais ça vole bien quand même.
La télécommande est pas mal. Pas de ressort de rappel pour les gaz et l'avance.
Fonctionne avec 3 piles AAA. La charge se fait par un bloc séparé qui contient 8 piles AA. Ils disent 30min de charge mais moi le voyant vert s'éteint au bout de 1H30.
Autonomie en vol : 5min.
Un peu plus cher que les autres trucs à 16. 25 ça reste encore pas mal.




A coté du Mx1.

Vidéo en plan fixe :
fr.youtube.com/watch?v=tmhacmfwPr8