Je poste ce que j'ai mit sur un autre forum car cela va t'aider je pense, tu dois avoir le même soucis que j'ai eu. Il faut inverser les connecteurs sur la carte des ESC 1 avec 2 et 3 avec 4 par rapport à la notice:
"Bonjour à tous !
Je viens de faire voler dehors mon kkquadri pour la première fois et ça marche super bien! Sachant que je suis débutant en RC et mauvais pilote (brusque et vol de face difficile). J'ai déjà piloté birotor bien et FP pas super.
Les petits soucis que j'ai eu devrait aider, je l'espère, certains.
Alors la config:
Carte KK black en X (fpv4ever)
Châssis quadri mini de Jakub (fpv4ever) repercé pour mettre la carte en X
FC 28-12 Brushless Outrunner 1534kv (HK)
ESC SS HK 25A (HK)
APC thin electric 7x5 (flashrc)
Turnigy 3S 3000mAh 35C connecteurs 4mm or (HK allemagne)
Lipo saver mais pas sur la photo (flashrc)
HK radio et recepteur 7 voies (HK bah ouais)
Propsaver indispensable !!
Les soucis:
- Les moteurs sont pas cher, du coup j'ai du mettre du frein filet et serrer comme un bourrin pour qu'ils tiennent sur leur support. Un des moteurs est beaucoup plus puissant que les autres (il démarre avant tout le monde aussi), j'ai du excentrer (voir image) pas mal la batterie pour compenser (je n'y arrivais pas avec juste les trim).
- La carte KK, les réglages sont facile mais il faut absolument faire l'étape où l'on tiens le quadri au-dessus de sa tête pour sentir si le quadri compense ou pas. J'ai pu identifier que la carte compensait le pitch mais pas le yaw et le roll. Du coup j'ai inversé les connecteurs sur la carte des ESC 1 avec 2 ainsi que 3 avec 4 par rapport à la notice pour retrouver la compensation et là miracle !! suffit après de faire le truc du gain (ça oscille -> diminution potar) après seulement on passe au test en vol !
Et ça vole super ! C'est stable comme un birotor mais sans l'autostop des translations dû à la barre de Bell et ça a la méga patate, j'ai d'ailleurs fait un courbe de gaz qui ne va que jusqu'à 75% (décollage à 40%)."
